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图文:武汉石化停产50天大检修

  • 发布时间:2016-05-10 16:29:28  来源:湖北日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  湖北日报讯 图为:图为检修人员在80万吨乙烯裂解装置冷区,对低温管线进行保冷处理。 (记者 梅涛 视界网 何俊 段瑞科 摄)

  (记者周芳、赵峰、通讯员何俊)昨日,13000多名检修工人聚集武汉石化炼油厂区和中韩石化武汉80万吨乙烯厂区,紧张有序的检修仍在火热进行中。这是武汉石化建厂40年来最大规模的一次检修,4月8日至5月27日,整整50天,所有装置全面停产。

  今年春节以来,石化行业出现回暖态势,与去年同期相比,每吨塑料的价格上涨约500元。如不全面停产检修,武汉石化和中韩石化50天的销售收入预计可达65亿元。“看眼前,确实损失巨大;看长远,全面停产检修,是为了今后4至5年能更安全、更环保地生产,最终实现经济效益最大化。”武汉石化总经理李成峰说。

  他介绍,炼油厂上一次检修还是2012年初,根据行业约定俗成的规律,设备运行3年后必须停产检修。2013年,中石化与韩国SK集团合资成立中韩石化,共同运营80万吨乙烯项目。当年8月投产至今,中韩石化乙烯厂区已连续生产近千天,积累了一些矛盾和问题,必须防患于未然。此次炼油和乙烯厂区同步停产检修,总共涉及38套生产装置和公用工程、储运系统等,检修项目多达6813项,技改项目198项,总投资7.25亿元。“检修规模之大、停工时间之长、投入资金之多,均创下武汉石化历史之最。”李成峰说。

  武汉石化安全环保处处长刘学东说:“停产检修遵循‘气不上天、油不落地、达标排放’总原则,确保大修期间的安全与环保。”

  牺牲眼前,将迎来长周期的环保效益和经济效益。198项技改项目中,超过半数涉及节能减排。检修完成后,一年将减少2万吨标准煤消耗。至2018年前后,武汉石化和中韩石化将投入约50亿元,完成炼油结构调整改造、乙烯脱瓶颈改造,让炼油和乙烯“两只翅膀都硬起来”。

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  静悄悄的万人大会战

  ——踏访武汉石化炼油和80万吨乙烯检修现场

  记者 赵峰 通讯员 张雪燕 何俊

  走进武汉石化炼油和中韩石化80万吨乙烯厂区,13000余名各类检修工作人员正在紧张作业。

  这一数字看起来壮观,但分布在近600公顷的两个厂区之间,在巨大的石化装置映衬下,现场静悄悄一片,完全没有人山人海的热闹。

  钻球罐、巡管线、登高塔、拆设备……从清晨“安全喊话”至全天检修工作结束,记者前不久亲身体验了一把检修工人的苦与乐。

  钻进大球罐,相见不相识

  “我要安全、我会安全、我能安全!让安全成为习惯,让习惯符合安全!大家能不能做到?”“能!”

  7时30分,联合三车间的加氢裂化反应器前,十余名整装待发的工作人员喊声震天。

  他们的任务是进反应器卸催化剂。按照程序,工人们从现场安全监督员张睿手中领取进受限空间作业票。

  张睿说,这个反应器容积为275立方米,里面装了200多吨重的催化剂。此次检修,需要将这些催化剂全部弄出来,进行再生后再回填使用。由于催化剂遇氧后易自燃,所以卸剂过程必须在无氧环境下作业。反应器内充斥着保护气——氮气,为确保卸剂人员的安全,武汉石化采取了许多防护措施,包括开具进受限空间的一次性作业票。

  按规定,作业人员必须佩戴空气呼吸器、穿防护服等。武汉石化消防和医疗人员24小时现场待命。

  球罐中,弥漫着黑色的沙尘,12名工作人员正在作业。

  经张睿许可,在一名工作人员带领下,记者戴上安全头盔、背上30多公斤重的空气呼吸器,穿上防护服、劳保鞋,“全副武装”从反应器顶部顺着梯子爬了下去。

  反应器中,弥漫着黑色的沙尘,12名工作人员正在作业。

  不到3分钟,豆大的汗珠挂满额头,记者用手在额头上一抹,发现手掌中全是黑色泥水。

  在场的技术员黄楚安对记者说:“2小时一换班,不然空气呼吸器的氧气就跟不上。”

  因灰尘呛人,没能坚持到2个小时,记者就从反应器中爬了出来,呼吸一下新鲜空气……

  “快去洗把脸,要不是你块头大,我都认不出来了。”反应器外,张睿一句话让现场一片笑声。原来,汗水伴着灰尘,记者已满脸污泥,只看得见一嘴白牙。

  巡管线,狂刷手机计步器

  巡管线,不就是顺着管线走一遍吗?该标注的位置标注一下,这有何难?“来,我给你找一条简单的管线,走一趟。”来自湖北特检院宜昌分院的饶友谊一声招呼,记者与他组成徒步巡线二人组。

  从一处球罐的外接管线开始,我们出发了。“像这种焊接的位置,要格外注意。”没走多远,饶友谊就停下来了,从背包中拿出3瓶形状相同、颜色各异的小罐子,第一瓶清洗,第二瓶上色,第三瓶深度处理。“你看,如果有位置的颜色呈现深红色,就证明有裂缝。颜色越深、面积越大,裂缝就越大。”

  走着走着,管线拐弯了,从地面一跃“爬”上了一座40米高的高塔上。260级台阶,记者气喘吁吁地登上了塔顶。“如果遇到5级以上的大风,塔顶的摇摆幅度会超过10厘米。”他的一句忠告,让记者有些担心。

  在塔顶,他先用手摸,然后用锤子轻轻敲打,又把身子探到管线下部仔细观察……“像这样的高塔,一天少说要上下4遍。”检查完后,他边下楼梯边说。记者只能紧握着护栏,双眼紧盯台阶,一步一步向下挪。

  两个半小时,“二人组”总算检查完这条管线。

  掏出手机,行走步数超过15000步。“来,你看我的手机。”记者拿过饶友谊的手机,他已连续13天单日步数超过35000步,最多的一天52667步。

  他说,除了检修,他们还要为企业查一遍管道“户口”,做标记、分类别、画图纸……今后,只要企业想查找哪根管道,都能根据标记和图纸信手拈来。

  整个厂区内,有多少条这样的管线?

  在这里工作了20多年的生产调度处副处长杨文发说:“有记录的管道超过5000根,总长度至少有700公里。”

  低排放,检修将获环保大效益

  一提到化工企业,污水和废气是无法回避的两个词语。

  武石化提出的检修“气不上天、油不落地”,能做到吗?

  中韩石化安环部部长陈品尚介绍,在对装置进行退料过程中,往往会产生含硫、含氢的废气。一般的处理方式是,通过燃烧变成二氧化硫,进行达标处理后排放。此次检修,他们通过化学反应,将氢气全回收,将二氧化硫变成硫磺,回收利用。

  为最大限度实现安全、环保目标,去年3月起,中韩石化就开始设计方案,先后八易其稿——

  增修2000余米临时跨线,用于将装置内的物料转送至各种腾空的储罐内;

  修改烯烃工艺参数,将乙烯和丙烯压缩机中的物料全部回收。

  陈品尚介绍,武汉石化和中韩石化在厂区附近增加了流动大气监测站,对苯烯物、硫化物等污染物实时监测。

  停产检修将带来喜人的环保效益。检修完成后,一年将减少2万吨标准煤消耗,炼油部分二氧化硫排放浓度将从每立方米400毫克降至100毫克,氮氧化物排放浓度将从每立方米200毫克降至100毫克;乙烯部分二氧化硫、氮氧化物每立方米分别低于50毫克和80毫克,均提前一年达到国家新颁布的《石油炼制和石油化工污染物排放标准》。

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