寿光企业“退城进园”一举多得
- 发布时间:2014-08-30 04:29:32 来源:大众日报 责任编辑:罗伯特
□ 本报记者 石如宽 戴玉亮本报通讯员 聂桂芬
8月25日,65岁的张义山在金山街骑车经过寿光巨能金玉米开发有限公司时,没有闻到“热乎乎、发甜又有点腥”的味道。7月底,该公司已经搬迁到寿光科技工业园,“附近的空气再也没有异味了。”张义山说。
搬迁后的玉米公司淀粉项目,新上设备471台,生产线全部采用DCS自动控制,实现转型。
在早期规划中,寿光的大多数企业建在市区。近年来随着县域经济发展,市区有限的空间制约了企业扩大再生产。同时企业噪音、污染等对市民生活造成很大影响。而寿光北部的羊口镇、东部的侯镇等地,则有十几万亩尚未开发的盐碱地。近年来,寿光加大盐碱整治,加强基础设施建设,建成多个工业园,并动员市区老四环以内企业退城进园。
从产麻袋到造航天贴膜
健元春公司原在寿光市区占地83亩,多年来主打产品是麻袋。2011年,该公司搬迁到晨鸣工业园,厂房96亩,生产编织袋、包装膜等。抓住再次搬迁的机遇,公司从德国引进先进设备,生产技术含量高的航空航天用贴膜,厂区面积也达到了663亩。
“公司研发的奥美拉唑原来卖中间体每瓶1.5元,现在成品药卖到每瓶42元,我们已成为全国最大的奥美拉唑生产商。”在富康产业园,富康制药总经理杨磊说。
进入新园区后,富康制药先后建立了6个省级以上创新平台,在美国内华达州、德国杜塞尔多夫建立了研发基地和实验室,加快由原料药向制剂药生产转型,提高产品附加值。
寿光市经信局副局长张翾说:“退城进园过程中,各参与企业没有简单地搬迁挪窝或异地克隆,而是结合技术进步和产业升级,形成了新的生产方式和新的运行机制。政府不断引导和激励企业引进新技术、新工艺,拉长产业链。”
今年3月,山东墨龙无缝钢管产品通过了欧盟PED认证,这是该公司继API会标认证、阀类产品CE认证后又一国际性产品认证。
在退城进园中,墨龙实现了转型,投资建设了高端新型石油装备项目,将墨龙工业园抽油杆、抽油机、抽油泵生产线迁到开发区升级改造,新购置先进的数控管螺纹车床、数控深孔强力珩磨机床等数控设备及高标准实验设备。
截至目前,寿光共有33家规模以上企业退城进园。搬迁中,这些企业无一例外都成功转型为技术密集型和资金密集型企业。通过退城进园,城区共腾出土地606.87亩,除被用作企业研发总部建设和商业开发外,150亩土地将建成绿地。
从零碎分散到聚集效应
寿光天健化工有限公司,2009年由市区搬迁到侯镇化工工业园。公司在搬迁时与业内“大腕”青岛软控集团攀上亲,双方合作成立新公司,青岛一方占大头,寿光一方持小股,换来的是对方加大技术和资金注入。现在这家企业已由原来生产民用液化气,发展为汽车用液化气、天然气,并向高分子新材料、合成橡胶发展,跻身中国化工500强企业。
“退城进园政策的实施,让迁出城区的企业实现了空间的突围,还使产业链上的企业聚集在同一个园区,降低了运输、沟通成本。产业的聚集也更有利于新技术的开发使用。”张翾说。
山东联盟化工集团共投入30亿元进行搬迁。其中化工股份有限公司、磷复肥公司、特种装备有限公司搬迁至侯镇项目区,新建了40万吨/年合成氨、60万吨/年尿素项目。在园区,靠近行业巨头海化集团,联盟化工也获得更多发展机会,现在双方正合作50万吨/年合成氨项目。
“退城进园让侯镇工业园的产业集聚效应得到发挥,煤化工、石油化工相互借势,形成良好的循环经济发展模式。而我们也借助搬迁机遇,全面实现优化升级,产业链条得到了有效拉伸。”联盟化工总经济师贾玉清称。
目前侯镇初步形成以盐及盐化工、石油化工、医药化工、先进制造、板材加工、现代物流等产业为主导的产业集群发展格局,这将助力侯镇从现有的4万人口,在5年之内逐步达到8万人。
“这是以退为进,企业聚集形成产业集群,产生强大的产业锁定效应和投资磁场效应,进而把企业做成产业,把产业做成板块,把板块做成一个个经济增长极。”张翾说。
从高耗能到循环利用
“老厂区的化肥生产经过40多年的发展探索,工艺技术已很成熟,但因设备落后,发展相对滞后。而新厂区采用最先进工艺技术,设备装备水平、产品结构和质量大幅提升。”联盟化工生产项目部主任付守学介绍,联盟4060等量升级搬迁项目总投资20亿元,采用了国际先进工艺。新厂区的污水生化处理系统能将新水、污水进行分流处理,污水达到排放标准后,还可重复使用,达到污水“零排放”。处理废水、废气、废渣的“三废炉”,能将废弃物回收,进行生产再利用,达到节能降耗的效果。
付守学计算过成本,利用新设备生产,每生产1吨合成氨就能少消耗50公斤煤、200多度电。这样下来,合成氨同等规模年可节约6.4万吨标煤,年减排烟尘79.5吨、二氧化硫56.5吨。
在“退城进园”中,33家企业实现转型升级。
巨能金玉米开发有限公司2012年6月实施“退城进园”工程,在科技工业园开工建设新生产线,2013年8月工程竣工投产。新建生产线在设备及工艺上进行升级的同时,全部采用高效节能电机,将原来的2条老生产线及675台高耗能落后电机(功率1.61万千瓦)全部淘汰,使吨产品耗电从177.44千瓦时降低为167.89千瓦时,吨产品节电率5.38%。新生产线吨产品综合能耗降低10%以上,年节约电费750万元左右。企业生产成本得到较大幅度降低的同时,提高了产品的市场竞争力。
“退城进园中,淘汰落后产能和装备工艺,应用新技术,更新设备,开发新产品,节能降耗,让老产业焕发青春,为‘转调’提供了基础条件。”张翾说。
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